光亮退火爐改進(jìn)原料情況,狠抓槽下篩分,原料是基礎(chǔ),篩分的好與壞與爐況息息相關(guān)
(1)添加生礦振動(dòng)篩一套(曾經(jīng)生礦沒(méi)有過(guò)篩直接人爐)盡量篩除5~以下的粉末。
(2)操控焦炭與燒結(jié)礦的給料量,由曾經(jīng)每秒20kg降至每秒lOkg,盡量延長(zhǎng)篩分時(shí)間,進(jìn)步篩分效果。
(3)加強(qiáng)槽下篩分辦理,需求值班工長(zhǎng)每班查看原燃料四次并做好記載,卷?yè)P(yáng)工每班清篩面2次以上。
制定詳細(xì)的工藝操作準(zhǔn)則,盡量做到操作上三班統(tǒng)一
(1)成立爐況治理攻關(guān)小組,在全廠范圍內(nèi)抽調(diào)三名操作水平高,經(jīng)驗(yàn)足的工長(zhǎng)進(jìn)行三班操作,準(zhǔn)則調(diào)整由攻關(guān)小組討論后確定;
(2)平常操作:A、風(fēng)量風(fēng)壓操控以穩(wěn)定為主,不允許盲目加風(fēng),高爐量壓緊張,及時(shí)回撤;B、定壓差操作,盡可能操控透氣指數(shù)在正常范圍的上限;C,爐溫恰當(dāng)高控,需求鐵水溫度不低于1460,低爐溫堅(jiān)決禁止,出現(xiàn)要開(kāi)分析會(huì);D、堿度下控,一般不高于1.10,操控在1.05-1.10之間。
洗爐
(1)洗爐采用分散加人洗爐劑和會(huì)集加人洗爐劑相搭配的方式進(jìn)行,洗爐劑為:錳礦和螢石,份額按2: 1混合。
(2)分散加人洗爐,每批料均勻加入錳礦、螢石、數(shù)量占礦批5%左右,布向爐子邊際,繼續(xù)洗爐一個(gè)星期。
(3)會(huì)集洗爐,依據(jù)爐況程度,不定期會(huì)集洗爐,意圖是疾速恢復(fù)爐況,改進(jìn)料柱透氣性,到達(dá)活潑爐缸的意圖,高爐在處置爐況異常進(jìn)程中共會(huì)集洗爐5次,每次加人凈焦20車(chē)(每車(chē)2000kg)帶螢石和錳礦,負(fù)荷按1.0計(jì)算,經(jīng)過(guò)洗爐取得了顯著的效果,爐體溫度回升,水溫差到達(dá)正常范圍,周邊溫差趨向均勻。
裝料準(zhǔn)則的調(diào)整
高爐主要原因是長(zhǎng)時(shí)間中心焦炭不足,造成中心料柱透氣性差,且長(zhǎng)時(shí)間鼓風(fēng)動(dòng)能不足造成中心嚴(yán)峻堆積的情況,因此在布料及氣流操控上堅(jiān)決開(kāi)放中心的思路,主要手法:(1)減小礦石批重。礦批由24噸減小至23.1噸。(2)焦炭、礦石整體向中心移動(dòng)2度,恰當(dāng)疏松邊際,保證順行。(3)添加爐中心焦炭量,同時(shí)減小焦礦平臺(tái)。
隨著中心焦炭量的添加,中心料柱得到疏松,爐中心溫度升高,風(fēng)量增大,煤氣使用改進(jìn),爐況迅速好轉(zhuǎn),經(jīng)過(guò)以上措施,5號(hào)高爐爐況逐漸好轉(zhuǎn),滑料現(xiàn)象基本消失,管道得到操控,爐墻粘結(jié)消除,爐缸作業(yè)日趨活潑,各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步進(jìn)步,到2012年5月份,高爐到達(dá)一個(gè)良好的情況,使用系數(shù)穩(wěn)定在3.5V(m3.d)以上,焦比低于400kg/t。
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